【機床商務網欄目 科技動態】在嘗試用紙和筆來追蹤車間的效率時,AccuRounds選擇了用機械識別技術,來實現對車間效率的監控。這種數據驅動的實踐快速地展示了實時監控的好處。這也給車間員工帶來了一些緊張的氣氛。AccuRds的故事可以作為一個典型案例,用來參考。

總部位于馬薩諸塞州Avon的AccuRounds是一家第二代家族式先進制造商,主要為醫療和航空航天等行業提供相應的機械零部件。AccuRounds的總裁兼首席執行官Mike Tamasi將企業的成功歸功于他的員工。2017年,AccuRound公司開始與MachineMetrics進行洽談,并于2018年初在10臺CNC機床上安裝了他們的設備監控系統。在一年的時間里,這家工廠又連接了另外13臺設備,有效改進了工藝,并改善了工程師和機械師之間的合作。由于AccuRounds在建立從前臺到車間的文化方面有著悠久的歷史,因此管理層有意對安裝后初幾個月,出現不適應的機械工人進行了管理。
AccuRounds的目標是測量車間加工過程的效率。制造工程師Jim Fruzzetti表示,”一度,我們都是爭分奪秒在做,但是這并不能達到高效率。”工藝工程師PaulCabral記得MachineMetrics之前的情況:“我們會記錄(我們的機械師)每小時生產的零件和速度。他們的信息在時間中漸漸丟失。當你走過去的時候,他們會說,‘一切都很順利。’你也會相信他們的話。”但是Cabral先生說,有時候事情運轉得并不順利。花了很長時間才發現,這是一種負擔。“我們開始意識到,追蹤這一點是多么的重要!”
在看過幾個不同的設備監控系統后,Tamasi表示,“MachineMetrics 對于我們來說非常合適”。事實上,它也是一家總部位于馬薩諸塞州的公司。而另一個原因是由于該平臺的開放式架構。 他說:“如果我們想出了一個想法,而MachineMetrics實現了它,那么每個人都是贏家。同樣地,如果有其他客戶提出了什么新產品,MachineMetrics公司就會向所有人開放,這樣我們就可以充分的利用它。”這不是“保守秘密”的哲學。這是一個分享的大環境。這種共享文化,正是Tamasi希望在AccuRounds實現的。
Tamasi和企業家已經提前預料到,這種完全不同的工藝技術會遇到一些阻力,所以他們在安裝之前進行了一番討論。
“我認為人們并不能真正理解這是什么,也許他們只會說,‘哦,在我面前有一個平板電腦。哇,看看這顏色,那是什么意思?“他解釋說。“我們只從我們認為表現更好的10臺設備開始--在這些設備上,我們可以更容易地實施監控,并減少阻力。”除了挑選性能較好的設備以外,管理層還選擇了個別的車間員工,他們認為這些員工能較快的掌握這項技術。

Tamasi認為,實施過程中面臨的挑戰之一,就是要克服‘為什么你在看我在做什么’這一整個人的因素?例如,當一個人同時運行兩臺設備時,讓兩臺設備都保持“綠燈狀態”就很有挑戰性了。一些操作員擔心,會因為一臺設備出現“紅燈”而受到懲罰,而實際上他們的產量只有50%,而不是零。所以他們的產量是150%,而第二臺設備上什么都沒有。
設備監控的重點是過程,而不是個體。相比于使用技術來約束單個工人,Tamasi卻用它來查找問題出現在哪個環節。“我們并沒有對個人采取任何形式的紀律處分,主要是為了弄清楚過程在哪里中斷。例如,他說,在監控系統上,我們可能會意識到,缺乏培訓會導致員工出現失誤:“一個人,如果在他或她不熟悉在的設備上工作,那就會顯示紅色,因為他們只沒有接受過相應的培訓。”所以我們公司有責任為員工提供適當的培訓。這樣的情況出現得越多,我們就越能正確地處理它們,我們的團隊也就越能自如地利用MachineMetrics。
其中一名員工表示:“在我以前的公司,我們有這種機器,但只有主管才能看到,所以他們知道設備什么時候關機了。”“現在聽起來,感覺很酷,因為我們也能看到它,這樣我們就知道我們是否落后了。”另一名機械師說:“我通常不喜歡看屏幕,因為這樣,你就在微觀的管理自己。不過,他補充道,能夠看到改進還是很不錯的,“當我剛來的時候,我換刀具的時間是9分鐘,現在我把時間縮短到了7分30秒。”他告訴學員的第一件事是,“不要看屏幕。”他說:“他們可能想要達到這一比例,但結果有一半的零件是有瑕疵的。”
其實,對車間效率的好處是不可否認的:整體設備效率(OEE)提高了20%,加工成本降低了15%,周轉率降低了52%。60天后,該公司表示其投資已獲得全部回報。Cabral先生表示,MachineMetrics的數據相當于一個Pareto圖表,以確定培訓工作的重點。而對于另一位工藝工程師JakePerry來說,該系統可以幫助車間更快、更有效地識別問題作業和流程。
AccuRounds對排班計劃引發的初始故障排除問題的管理,可以作為一個例子,說明為什么更多的數據可見性需要更多的溝通。
回到企業的第一班是在下午3:30結束,一些第二班的員工在下午4點開始工作。這就意味著他們到達了一個紅色屏幕,因為這個速度是從下午3:30開始測量的。它終可能會在換班結束時變成橙色或綠色,但這些輪班機械師會一直追趕。與此同時,一些能堅持到下午3:30以上的一線操作人員抱怨說,MachineMetrics將他們踢出程序,迫使他們打卡下班,然后在后半小時內回來工作。
因為MachineMetrics通常用于跟蹤機器的正常運行時間,為了簡單方便,大多數企業都是用MachineMetrics中的24小時虛擬“輪班”,來測量效率的。

在經歷了實現監控設備帶來的波瀾之后,Tamasi先生對那些考慮采用這種數據驅動技術的企業建議都是關于通信的。他說,“要從小處著手,不要一開始就想著把整個企業都弄好。彼此之間,需要溝通,溝通,再溝通。”
(原標題:Communication Clears Machine Monitoring's Morale Hurdles)
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