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改進型O-Sepa選粉機技術改造效果-專業標配

閱讀:455          發布時間:2016-9-6
  一、騰飛環保改進型O-Sepa選粉機主要改進措施
  
  該項改造的主要內容是對選粉機的本體進行改造,整體流程不變,優點是工作量小、投資省、改造周期短。改造步驟為:
  
  1)撒料盤的改造,使物料在整個圓周分選區域內充分均勻地分散到氣流中。
  
  2)改進一二次進風口,達到進風口底部不積料和改變二次風量,強化二次風選作用。
  
  3)改進導向葉片結構,調整一、二、三次風比例。
  
  4)更換下錐體,強化三次風,改造三次風進風管,將原來的幾點進風改為環向切向進風,使三次風對沿錐體內壁下滑物料的二次分選作用得到明顯強化,可大幅度降低回磨物料中合格成品,特別是3um~30um顆粒的含量,從而有助于成品的顆粒組成改善,以及比表面積和強度等級的提高。
  
  5)加強內錐,提高二次選粉能力。
  
  二、騰飛環保改進型O-Sepa選粉機操作要求
  
  1)風量的控制:一、二次風口處的空氣調節閥門基本上是全開的。當來自積灰點的粉塵發生飛散時可以將調節閥門關小。三次風口處的空氣調節閥基本上是開至50%。
  
  2)轉子轉速的控制:在本機所注明的調速范圍內進行調節,可通過變化轉子轉速來調節產品的細度,轉速高則產品細度細(即比表面積高)。另外,不提倡通過調節風量來調節產品細度,因為風量比規定值增大或減少都會影響選粉效率和顆粒的級配。
  
  三、騰飛環保改進型O-Sepa選粉機技術改造效果
  
  改造后粉磨系統產量提高10%以上,單位產品電耗降低8%~10%。選粉效率大大提高,從原來的45%提高到80%左右;容積效率高、處理粉量大,更適于大規模生產的需要;同時磨損小,維護費用低。該技術改造投資省,設備改造的費用僅相當于新設備的1/3,改造周期僅需1~3天,投資少、效果明顯,緊靠節省的電費即可在短期內回收改造投資。
  
  四、騰飛環保改進型O-Sepa選粉機用戶反饋情況
  
  1)湖北葛洲壩水泥股份有限公司φ3.8×13m磨機粉磨特種水泥,使用O-Sepa選粉機,在運行過程中發現,選粉效率僅45%~50%,回粉現象嚴重,綜合電耗高,高時達到49kWh/t,嚴重影響噸水泥的綜合技術經濟指標。通過對O-Sepa選粉機進行技術改造,改變內部結構和撒料盤,更換積灰斗,強化三次風等措施,使選粉效率從改造前的48%提高到80%,臺時產量大幅度提高,平均增幅達到14%以上。由于技術改造*,該公司另外兩臺O-Sepa選粉機也應用的該技術進行改造,并取得了滿意的改造效果。
  
  2)河北冀東三友水泥有限公司粉磨系統中φ4.2×11m水泥磨機配備了O-Sepa選粉機,在實際操作過程中發現選粉效率不高、粉料分散不均勻等問題。后采用技術改造后,水泥產量從原來的93t/h提高到103t/h,提高了10%以上,選粉效率從原來的45%提高到80%,能耗降低了10%,靠節約電費很快回收了投資。
  
  五、騰飛環保改進型O-Sepa選粉機技術特點:
  
  采用航空空氣動力學分析方法對選粉機結構參數作了進一步優化,比傳統O-SEPA選粉機的內部結構更合理,選粉效率更高。
  
  O-SEPA選粉機采用經有限元分析優化的渦流場、蝸殼設計,導風葉參數選擇更合理,選粉渦流場均勻平
  
  穩有力、流阻低、噪音低、選粉效率高,可有效降低收塵風機功率。
  
  O-SEPA平面渦流選粉機選粉區域延伸到轉子葉柵內部,氣流進葉柵通道不加速且尾跡損失極小,轉
  
  子葉柵對氣流阻力小,功耗低。
  
  O-SEPA平面渦流選粉機轉子內裝渦流打散器,轉子內的氣流相對于轉子只上升不旋轉,利用氣流進轉子
  
  后因動量矩減小對轉子的推動力,節省驅動功率和減少磨損。
  
  為減小氣流對殼體和導風葉片等零部件的磨損,殼體和彎頭內壁粘貼耐磨陶瓷片;導風葉、擋料圈、密封
  
  槽和進料口采用瑞典耐磨鋼經耐磨技術處理。
  
  鄭重承諾:確保選粉機產品質量;嚴格產品保修;免費技術培訓;終端上門服務;長期配件供應。

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