淺談SRD調速系統改造龍門刨床
2011年12月13日 14:52點擊:1973作者:默認來源:>>進入該公司展臺
摘要:介紹了龍門刨主拖動系統的性能,將F-D調速系統和SRD的特性進行了對比,提出了對改造龍門刨床主拖動系統的見解。
龍門刨是加工大型工件的刨削和磨削兩用機床,其主運動是工作臺的直線往復運動,主拖動系統*依靠發電機組-擴大機組-直流電動機組成的調速系統(簡稱F-D調速系統)來實現自動工作。這種調速系統有以下缺點:①設備大,占地面積大:②價格昂貴:③工作效率低:④能源利用率低、生產成本高:⑤噪音大:⑥故障率高:⑦線路復雜,維修難度大、工作量大。
由于F-D調速系統有以上缺點,所以長期以來人們十分關注龍門刨床主拖動系統的改造。怎樣改造才合適,下面就這一問題進行討論,希望能給機床電氣工作者點滴啟發。
1主拖動系統的特殊性
為滿足刨削和磨削的加工工藝要求,主拖動系統有如下的特殊性:①具有較寬的調速范圍,調速比為1:45:②具有較硬的機械特性,靜差率小于10%:③具有較好的挖土機特性,自動將過載電流限制在1.4倍的額定電流內:④具有較強、較快的啟動、換向、停車過程,響應時間小于0.5秒:⑤前進、后退有一定的自動平滑減速:⑥工作臺能自動、頻繁地往返運動。要改造龍門刨的主拖動系統,必須在保留原特性的基礎上,提高性能,降低生產成本。
2龍門刨主拖動系統的改造
改造方案
根據上述特性和要求,從性能、價位和經濟適用等綜合指標的考核,目前能達到和超過原技術指標的調速系統唯有SRD,SRD又稱為開關磁阻電動機調速系統,其性能好,技術指標高,是上80年代推出的新型無刷無級調速系統,主要由SR電動機,功率變換器,控制器,位置檢測器四大部分組成。可直接用于龍門刨床,也適用于各種調速機械設備。由于SR電動機轉子無繞組,電動機可高速旋轉而不致變形:轉子轉動慣量小,易于加速、減速、停車,并在寬廣的轉速和功率范圍內均具有高輸出和率。SRD體積小,占地面積小,易于安裝,而且傳輸效率高,發熱量小,散熱好。其性能遠遠*于F-D調速系統。原B2016A主拖動使用60kW直流電動機,根據SRD的特點,改造B2016A龍門刨主拖動應選用SRD-L-55kW開關磁阻電動機調速系統,現將SRD-L-55kW與F-D-60kW調速系統的性能進行比較如右表。
機械設計
由于原直流電動機的額定轉速為1000r/min對應的高速檔為90m/min,低速檔為45m/min,在磨削工作時要求zui低速度為1m/min,所對應的電動機轉速為22r/min,而SR-L-55kW開關磁阻電動機的調速范圍為30-1350r/min,所以需將減速箱的*組減速主動齒輪由23齒改為18齒,從動齒輪由64齒改為69齒,保證了1:45的調速比。
電氣設計
取消發電機組、擴大機組、直流電動機,將55kW開關磁阻電動機直接安裝在原直流電動機的機座上,與減速箱直接聯接。
抬刀系統由激勵發電機供電,改為單相橋式整流、加續流二極管的直流電源供電。取消全部的直流繼電器和直流接觸器,增設一只20A交流接觸器,編號仍然為2H,由Q、H交流中間繼電器控制2H,2H主觸點接通抬刀線圈。
取消Y、△交流接觸器和SJ-A時間繼電器,保留AC交流接觸器,由AC接通SRD-控制功率轉換器電源。用AC輔助觸點接通BC交流接觸器,由BC控制開關磁阻電動機的通風用電動機。
由ZJ、J、LQ、R-Q、R-H、b-q、b-H、Q-JS、H-JS、M和兩只電阻等元件組成速度自動調整線路,調節SRD——控制功率轉換器的速度給定信號。
將原1R、2R改制成6W、10kW的制動電阻,接在控制功率轉換器的R1、R2端子上,作為釋放電動機在停轉時反送回的能量。
取消直流電流表、轉速表,將面板顯示安裝于此,用以顯示開關磁阻電動機正常運行時的轉速和SRD調速系統發生各種故障后的故障類型。
3主拖動的工作原理
SRD系統啟動和停止。當按動“主機啟動”按鈕,AC吸合并自鎖,SRD控制功率轉換器得電準備,主電機的通風用電動機運轉,按動“主機停止”按鈕,AC釋放,切斷SRD控制功率轉換器和通風機電源。SRD系統和通風機任何一個過載,熱保護動作,能保證工作臺自動停止運行,并能保證工作臺始終停止在后退終了的位置上,以防止損壞刀具和工作表面。
工作臺的啟動和停止。當Q或H吸合接通工作臺啟動信號和給定信號,由Q的閉合與釋放決定工作臺前進和后退,由“工作臺停止”按鈕接通復位信號。
工作臺的運行。改造后工作臺仍保持原有工作方式、工作曲線、工作條件,步進、步退、自動循環、刨削和磨削運行與原來相同。
4改造結果
用SRD改造龍門刨床主拖動系統,既保持了F-D調速系統的功能,提高了各項技術指標,增加了缺相保護,給定轉速為零時電動機輸出對抗轉矩,程序控制、自診斷功能。并且使龍門刨床工作更可靠,不再有飛車、爬行、蠕動現象出現。既可保持原操作方式,又簡化了電氣線路,減小故障率,減少維修工作量。改造后的龍門刨可節約10平方米的廠房,提高廠房的利用率,降低噪聲,提高生產率,降低生產成本。改造后的龍門刨可減少9千瓦的空載損耗,減少6千瓦的銅損,減少21%的負載傳輸損耗,年節約能源費1.4萬元,而改造投資費用為4.5~6.9萬元,可在五年內收回。
用SRD改造龍門刨主拖動系統,使龍門刨主拖動系統的技術參數優化,結構優化,功能和性能優化。改善了靜態、動態特性。新的調速系統將會帶動機械設備的改造,增加社會經濟效益。
龍門刨是加工大型工件的刨削和磨削兩用機床,其主運動是工作臺的直線往復運動,主拖動系統*依靠發電機組-擴大機組-直流電動機組成的調速系統(簡稱F-D調速系統)來實現自動工作。這種調速系統有以下缺點:①設備大,占地面積大:②價格昂貴:③工作效率低:④能源利用率低、生產成本高:⑤噪音大:⑥故障率高:⑦線路復雜,維修難度大、工作量大。
由于F-D調速系統有以上缺點,所以長期以來人們十分關注龍門刨床主拖動系統的改造。怎樣改造才合適,下面就這一問題進行討論,希望能給機床電氣工作者點滴啟發。
1主拖動系統的特殊性
為滿足刨削和磨削的加工工藝要求,主拖動系統有如下的特殊性:①具有較寬的調速范圍,調速比為1:45:②具有較硬的機械特性,靜差率小于10%:③具有較好的挖土機特性,自動將過載電流限制在1.4倍的額定電流內:④具有較強、較快的啟動、換向、停車過程,響應時間小于0.5秒:⑤前進、后退有一定的自動平滑減速:⑥工作臺能自動、頻繁地往返運動。要改造龍門刨的主拖動系統,必須在保留原特性的基礎上,提高性能,降低生產成本。
2龍門刨主拖動系統的改造
改造方案
根據上述特性和要求,從性能、價位和經濟適用等綜合指標的考核,目前能達到和超過原技術指標的調速系統唯有SRD,SRD又稱為開關磁阻電動機調速系統,其性能好,技術指標高,是上80年代推出的新型無刷無級調速系統,主要由SR電動機,功率變換器,控制器,位置檢測器四大部分組成。可直接用于龍門刨床,也適用于各種調速機械設備。由于SR電動機轉子無繞組,電動機可高速旋轉而不致變形:轉子轉動慣量小,易于加速、減速、停車,并在寬廣的轉速和功率范圍內均具有高輸出和率。SRD體積小,占地面積小,易于安裝,而且傳輸效率高,發熱量小,散熱好。其性能遠遠*于F-D調速系統。原B2016A主拖動使用60kW直流電動機,根據SRD的特點,改造B2016A龍門刨主拖動應選用SRD-L-55kW開關磁阻電動機調速系統,現將SRD-L-55kW與F-D-60kW調速系統的性能進行比較如右表。
機械設計
由于原直流電動機的額定轉速為1000r/min對應的高速檔為90m/min,低速檔為45m/min,在磨削工作時要求zui低速度為1m/min,所對應的電動機轉速為22r/min,而SR-L-55kW開關磁阻電動機的調速范圍為30-1350r/min,所以需將減速箱的*組減速主動齒輪由23齒改為18齒,從動齒輪由64齒改為69齒,保證了1:45的調速比。
電氣設計
取消發電機組、擴大機組、直流電動機,將55kW開關磁阻電動機直接安裝在原直流電動機的機座上,與減速箱直接聯接。
抬刀系統由激勵發電機供電,改為單相橋式整流、加續流二極管的直流電源供電。取消全部的直流繼電器和直流接觸器,增設一只20A交流接觸器,編號仍然為2H,由Q、H交流中間繼電器控制2H,2H主觸點接通抬刀線圈。
取消Y、△交流接觸器和SJ-A時間繼電器,保留AC交流接觸器,由AC接通SRD-控制功率轉換器電源。用AC輔助觸點接通BC交流接觸器,由BC控制開關磁阻電動機的通風用電動機。
由ZJ、J、LQ、R-Q、R-H、b-q、b-H、Q-JS、H-JS、M和兩只電阻等元件組成速度自動調整線路,調節SRD——控制功率轉換器的速度給定信號。
將原1R、2R改制成6W、10kW的制動電阻,接在控制功率轉換器的R1、R2端子上,作為釋放電動機在停轉時反送回的能量。
取消直流電流表、轉速表,將面板顯示安裝于此,用以顯示開關磁阻電動機正常運行時的轉速和SRD調速系統發生各種故障后的故障類型。
3主拖動的工作原理
SRD系統啟動和停止。當按動“主機啟動”按鈕,AC吸合并自鎖,SRD控制功率轉換器得電準備,主電機的通風用電動機運轉,按動“主機停止”按鈕,AC釋放,切斷SRD控制功率轉換器和通風機電源。SRD系統和通風機任何一個過載,熱保護動作,能保證工作臺自動停止運行,并能保證工作臺始終停止在后退終了的位置上,以防止損壞刀具和工作表面。
工作臺的啟動和停止。當Q或H吸合接通工作臺啟動信號和給定信號,由Q的閉合與釋放決定工作臺前進和后退,由“工作臺停止”按鈕接通復位信號。
工作臺的運行。改造后工作臺仍保持原有工作方式、工作曲線、工作條件,步進、步退、自動循環、刨削和磨削運行與原來相同。
4改造結果
用SRD改造龍門刨床主拖動系統,既保持了F-D調速系統的功能,提高了各項技術指標,增加了缺相保護,給定轉速為零時電動機輸出對抗轉矩,程序控制、自診斷功能。并且使龍門刨床工作更可靠,不再有飛車、爬行、蠕動現象出現。既可保持原操作方式,又簡化了電氣線路,減小故障率,減少維修工作量。改造后的龍門刨可節約10平方米的廠房,提高廠房的利用率,降低噪聲,提高生產率,降低生產成本。改造后的龍門刨可減少9千瓦的空載損耗,減少6千瓦的銅損,減少21%的負載傳輸損耗,年節約能源費1.4萬元,而改造投資費用為4.5~6.9萬元,可在五年內收回。
用SRD改造龍門刨主拖動系統,使龍門刨主拖動系統的技術參數優化,結構優化,功能和性能優化。改善了靜態、動態特性。新的調速系統將會帶動機械設備的改造,增加社會經濟效益。
上一篇:控制鉆孔位置精度的方法
下一篇:四種檢測拖鏈故障的方法
- 凡本網注明"來源:機床商務網"的所有作品,版權均屬于機床商務網,轉載請必須注明機床商務網,//www.hzzhongling.com/。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。